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Profibus现场总线技术在穿甲弹装药生产线中的应用

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  一、背景简介
   山东机器工业(集团)有限公司军装分厂是专门生产坦克专用穿甲弹的军品工厂。由于其原有炮弹的生产工艺系统完全为人工手动进行控制,不仅一线工人劳动强度大,生产现场的火药等有害物质对人体有很大的伤害,而且生产工艺曲线复杂,手工控制很难达到绝对标准,炮弹废品率很高,从而加大了炮弹炸膛的几率,严重影响企业的效益。因此对该炮弹的一号生产线进行全面的自动化改造势在必行。
  
  二、控制系统描述:
   本控制系统采用西门子S7-300 PLC作现场控制单元,一台工控机作人机交互的操作员站,采用Profibus-DP为通讯网络构成一个集散型控制系统,他的优点是现场控制单元可以随意扩展,有利于将来的五台罐的联控;并且,控制可靠性高、更换和维修方便。
  

   其现配置是AI:16点,AO:8点,DI:32点,DO:16点。
   整个控制系统有四个控制回路(冷却罐空气腔的温度控制;冷却罐空气腔的压力控制;冷却罐冷却水的温度控制;步进电机送料、卸料控制)。采用四个调节阀和三个开关阀及步进电机完成对象的控制,分别描述如下:
  (1)冷却罐空气腔的温度控制
   采用“热电阻PT100”检测冷却罐空气腔的温度,“加热蒸汽进气调节阀”来调节加热空气腔的蒸汽量完成回路调节。
  (2)冷却罐空气腔的压力控制
   采用“1151电容式压力变送器”对冷却罐空气腔的压力进行检测,“压缩空气进气调节阀”和“压缩空气进气开关阀”来调节冷却罐空气腔的压力。
  (3)冷却罐冷却水的温度控制
   采用3个“热电阻PT100”检测冷却罐冷却水的温度,其中2个为温度控制的前馈点,“冷却水进水调节阀”和“加热蒸汽进气调节阀”调节冷却罐冷却水的温度。
  (4)步进电机送料、卸料控制
   采用步进电机和增量光电码盘来构成闭环控制回路,按控制流程完成送料和卸料过程。
  
   本系统设定了三种控制方式:
  1、手动控制方式
  采用仪表柜的手操器和数显表完成简单的系统手动运行。
  2、LC手动控制方式
  采用操作员完成系统手动运行。
  3、PLC自动控制方式
  采用PLC完全自动的系统运行。(通常工作在此模式下)
  
  三、系统特点
  1、操作员站、MPI或Profibus-DP为通讯网络和5台西门子S7-300 PLC作现场控制单元构成集散型控制系统是目前最为先进的、可靠的控制系统方案。
  2、现场控制单元可以随意扩展,有利于将来罐体增加测点。
  3、每台冷却罐控制系统独立运行,通过网络数据共享,安全性大为增强。
  4、操作员站采用工业PC,适合恶劣的工业环境。
  5、MPI或Profibus-DP为通讯网络可带电上、下网,有利于在线投入设备。
  6、S7-300 PLC的I/O模块可带电插拔,有利于在线维修。
  7、每台冷却罐控制系统分设三个直流供电系统,保证了抗干扰性、可靠性。
  8、系统与现场设有安全栅,保证了现场设备的安全性。
  9、现场设备均选用本安型,从本质上杜绝了发生火花等安全隐患,使现场设备可工作于0区安全防爆场合。
  10、系统设有冗余连锁机制,保证系统安全。
  11、系统采用了一些特殊算法,保证系统调节功能最佳。
  
  四、总结
   总之,该系统是采用了现代流行的成型技术,保证了以先进性、可靠性和安全性为前提而构成的集散型控制系统。经过改造后,穿甲弹装药生产线控制系统所生产出的炮弹经审核鉴定,并通过了打靶实验,完全符合军工标准。该系统自投运以来,运行稳定,炮弹生产效率高,提高了炮弹的质量,发挥了很高的经济效益。该系统还可用于其他军备产品的生产。

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